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华北油气:新技术将为大牛地硬稳产带来新机遇

www.chinaoilonline.com  2018-08-09 05:52:36

    “储层单砂体精细刻画,单井动态储量计算,这项技术一旦实现新突破,将为大牛地气田再次带来‘革命性’的稳产、增产。”8月1日,华北油气分企业采气一厂研究所所长徐卫峰先容说。

    大牛地气田在经历十几年的规模开发,先后运用了直井单层、直井多层合采和全水平井开发等技术,这些技术在不同开发阶段无缝衔接的利用,确保大牛地气田产量的快速提升,保持13年持续上产。气田发展到目前已经进入了精细挖潜阶段,只有通过储层单砂体刻画、单井动态储量计算,找到剩余气在哪个层、哪个区块,并采取有效措施开发出来,才能让气井长寿、气田硬稳产,企业实现高质量可持续发展。

    单砂体刻画看清储层“真面目”

    大牛地气田储层呈现“横向复合连片,纵向多层叠加”特征,其上古生界就有7套大的产气储层,往年,每套储层提交的探明储量是将整套储层均是按照气层计算,其实,这些大的储层中间仍有泥岩等隔夹层,不全是气层,如山西组有好几个小层,层与层之间是没有储量的,如果把山西组中的储层都当作气层计算,就会造成较大误差。

    “气田的大17井区,原来提交的探明储量172亿立方米,目前通过精细评价,实际的储量仅有65亿立方米,说明之前提交储量比较粗放。”华北采气一厂研究所副所长黄启忠说。

    前几年,曾经在气田部署一口水平井,在钻遇水平段时,原来认定为含气层较长,其实含气层长度仅有300余米,结果在钻遇水平段较短距离就找不到储层砂体,造成较大的浪费。通过对单砂体精雕细刻的描述,就会把储层的展布情况搞清楚,在新井的部署时可以做到心中有数。如果储层砂体展布较长,能够部署一口水平井就部,否则就要采取其他办法。

    同时,还可以根据已经部署井的控制范围,结合储层平面的展布,判断能否还可以再部署一口加密的水平井。按照这一思路,今年在大牛地气田部署65口加密井,已投产的12口新井取得了预期效果。

    另外,单砂体的刻画,也为压裂施工提供技术参数,针对砂体不同厚度优选压裂规模,遇到多层叠加可以实施穿层压裂,沟通多套砂体,以获得最大单井产气量。

    动态储量计算搞清单井“潜力”

    “通过对单井动态储量计算,可以知道该井的剩余储量有多大,有多大潜力,不但为部署新井提供依据,也为老井是否采取措施作业提供借鉴。”黄启忠说。

    单井动态储量的计算,涉及单井范围内的储量、泄气半径、井网井距等,计算出动态储量,减去采出气量,就等于剩余动态储量。计算的方法有物质平衡法、历史拟合法等,为确保计算的准确,华北油气分企业研究院与集团企业研究院结合,分别采取不同的方法,“背靠背”研究,然后再对接数据,如果误差不大,说明数据可信度较高,如果误差较大,再继续分析研究。

    通过单井动态储量计算,有6口新井,所部署的位置属于剩余气较低的区域,因此被取消了,避免了重大损失。同时,依据老井的动态储量计算,分析出该井的潜力有多大,如果有潜力,产气量却偏低,可能是因为井筒异常情况造成的,以便采取相应的措施作业进行治理,恢复其正常产量。

    有些老井,通过计算动态储量,剩余气较低,通过采取措施作业不能产生效益,就暂时放弃作业。

    老井措施改造有效遏制综合递减

    大牛地气田2003平方千米的范围内,生产井共有1600余口,早期施工的400余口直井,原来均是单层开采,由于地层压力下降、井筒内结垢等多种原因,造成了低效井或无效井,还有因水淹等原因造成不少关停井,及时对老井转层压裂改造,打开其他气层重新上岗做贡献,以及做好关停井的复产,对遏制气田产量递减起到重要作用。

    去年,大牛地在新井投产仅有7口,产气量贡献仅为几十万立方米的情况下,依靠措施井作业、恢复关停井等措施,年累计增气1.14亿立方米,其中42口措施井增气达到2500万立方米,气田的综合递减率由原来的18%左右,降低到10.7%。

    2018年,华北采气一厂继续加大气田措施井作业力度,计划实施措施井改造50多口,增气8300万立方米。目前已经实施的18口改造的老井,一方面通过单井测井二次分析,了解到单井纵向层位潜力,提出转层压裂建议;另一方面结合储量计算,能够明确分析井筒是否存在结垢、砂堵等因素而造成减产,提出大修维护方案。通过采取针对性措施,措施井的成功率达到100%,增气392万立方米。

    同时,针对气井因压力下降造成产能不能释放,今年对38座集气站实施二次增压工程,加大气井与管道的压差,增加产气量,预计今年实现增气3800万立方米,已经投产运行的49号站,日增气达到了3.5万立方米。

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